桩基首件工程总结

发布 2019-06-08 04:24:40 阅读 4051

一、工程概况。

高速公路合同段完成第一根桩基位于1#大桥,全长307米,中心桩号k180+167,上部结构为10×30m预应力混凝土先简支后连续t梁,下部结构为柱式和肋板式台,双柱式墩,钻孔灌注桩基础,本桥桩径1.8m挖 (钻)孔灌注桩40根,桩25m长;桩径1.2m挖 (钻)孔灌注桩8根,桩长20m,桩基混凝土c25。

二、资源配置。

1、进场设备。

2、劳动力配置。

三、施工工期。

#大桥2#墩左幅2-1桩基开工日期2023年4月28日,完工日期2023年6月25日,工期57天。

四、施工过程。

1、挖孔:头道河1#大桥2#墩位于河道内,水位较高,挖至1.4m到地下水位,一台3.

5kw水泵抽水可继续施工,挖至1.9m一台3.5kw水泵抽水不能施工,更换成5kw抽水机,由于地质为砂层,流沙严重,护壁施工时,护壁内要周圈50cm插一根引水管引水才能进行护壁施工,且护壁混凝土用量增大,50cm护壁正常混凝土用量为0.

3m3,而实际混凝土用量达到0.8 m3。

2、护壁下沉的处治:随着孔位的加深,四周水压力的增大,不抽水流沙不断,抽水作业流沙更为严重,护壁悬空,为保证护壁的整体性,在护壁内增设钢筋,钢筋直径为φ18,钢筋间距30cm,钢筋长度100 cm(护壁高度30-50cm)。

3、降水:为解决涌沙问题,在1#墩和2#墩之间靠近1#墩位置设降水坑,坑深3m,进行降水,5天后效果不明显。为快速降水又把降水坑改在距作业位置3m处进行降水作业,效果仍然不太明显。

4、钢护筒:由于降水效果差,采用钢护筒进行施工作业。钢护筒采用8mm钢板 ,厂家卷制,直径1800mm,高度1500mm。

先期使用钢护筒比较顺利,随着深度的增加,问题不断出现。不停抽水不断涌沙,钢护筒外侧空洞。由于径流作用,钢护筒在下沉过程中微偏,为解决空洞和微偏,钢护筒外侧灌注混凝土,这样钢护筒的连续作用不能继续,偏孔问题也无法解决。

为保证不偏孔,割除钢护筒、凿除混凝土解决偏孔问题。

5、截水:降水、钢护筒方案,解决涌沙问题效果不佳,在上游挖坑截水,切断上游至施工现场的水源。在距作业点上游20m处挖一底宽6m×6m深度4.

5m(挖至岩石)大坑,配置两台25kw大功率的水泵进行降水作业,从基坑抽水通过管道跨过作业现场排入下游,从5月17日开始截水(降水)至5月29日降水13天,降水工作见成效。施工走入正常。

6、护壁:护壁混凝土采用桩基同标号混凝土c25,第一节护壁厚度为20cm,其它为10cm,护壁每节高度根据地质情况30-100cm。护壁深度控制,嵌岩桩进入弱风化2m且岩体较完整经检查满足安全要求方可停止护壁施工。

摩擦桩护壁按设计桩长25m施工。

7、钢筋加工:钢筋下料及加工全部在钢筋加工场内完成。

8、混凝土浇注:混凝土浇注采用浇注水下混凝土的施工方法进行施工。混凝土由拌合站提供,罐车运送。吊车配合入仓。理论计算数量30.5m3,实际浇注36m3。

五、地质情况:地质与设计相符,3.9m进入岩层(变粒岩),入岩为弱风化,桩深7m取样切块试验,强度60mpa-140mpa。

六、设计变更:根据现场地质实际情况,头道河1#大桥2#墩桩基由摩擦桩改为嵌岩桩,设计桩长由25m变更为13m。

七、存在问题:

1、护壁施工有人工拌合现象 。

2、护壁顶面高出地面30cm,在施工过程中大部分不能保持。

3、施工标示牌施工进度更改不及时。

4、现场弃碴不规范。

5、井盖制作不足,部分井无井盖存在安全隐患。

八、解决办法:

1、增加拌合设备, 缩短拌合机与作业面距离。

2、加强安全教育和现场管理,及时与现场作业人员勾通,做到每天检查落实。

3、规定每天18:00时测量进度,更改标示牌。

4、按照现场管理办法做到日日现场清理。

5、制作足够的井盖,满足现场需要。

九、总结:1、桩基经检测单位检测为ⅰ类桩,满足设计要求,工程材料合格,施工方案合理。

2、头河1#大桥2#墩1#桩从开工至浇注结束用时57天,用以施工的时间31天。降水,排水、堵漏用时20天(其中截水13天、降水7天)。设计变更桩基长度6天 。

3、可借鉴的经验:河内桩基的地下水主要来自河上游河床,降水以截上游河道内水为主。桩基进入弱风化岩石硬度较高,每作业循环进尺30cm-50cm。

为工期安排、劳力安排、炸药用量提供了可参考的数据。

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