2023年降本增效保生存实施方案

发布 2022-03-03 03:51:28 阅读 9706

曙光煤矿2023年“降本提效、保生存”实施方案。

根据集团公司职代会、党委工作会议工作及3月11日集团公司安全生产经营管控会议上王董事长、范总经理讲话精神要求,我矿结合矿井具体情况,制定了曙光煤矿2023年“降本提效、保生存”工作实施方案。从“原煤板块”、“精煤板块”、“后勤板块”三个板块提高认识、转变观念,严谨分析论证、积极采取措施,确定了我矿今年的“降本提效、保生存”实施方案。

通过此方案的实施,2023年全年预计增收节支目标为3783.46万元。

一、原煤板块。

原煤板块预计可增收节支2872.38万元。

1、总结经验教训,加强回采工作面地质**预报,准确预判地质构造,提高煤质、保正常生产。

经过论证测算,通过对回采工作采取对应措施后,较原施工组织,可增收节支235.71万元。

对今年在生产的主采面1222、配采面1233,在原有地质探测方法的基础上,由集团公司地测处推荐,采取“槽波**”手段,进一步精确分析两个回采面的地质变化,并辅之巷探等手段,对大的地质构造采取“甩、绕”等措施,达到提高煤质、稳定正常生产目的,具体为:

1222工作面运输巷无炭柱,采取巷道挑顶找煤层的办法。

采取的具体措施及时间节点:3月初开始在 1222运输巷1340米—1410米段挑顶67.5米,平均挑顶厚度2米,挑顶宽度4.7米,3月底已实施完成。

生产组织及煤质方面:挑顶后,较原推进方式,该段回采日推进度由3刀/圆班提升到5刀/圆班,日推进度由2.4米提升到4米,日产量由1602吨提升到2670吨,回采推进期间生产效率提升了66.

7%;经测算,预计能多出毛煤5000吨,少出矸石8000吨,精煤**由19%调高到23%,多洗精煤1150吨。

增收及费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,实施挑顶后,精煤增产增收51.75万元,节约洗煤加工费13.

8万元。(少洗毛煤3000吨,动筛排矸按8%计算后,原煤量为2760吨,加工费按50元/吨原煤计,精煤平均**按450元/吨计算);节省运输电费1.36万元;可节约截齿、刮板等材料配件费用13.

21万元。

综上所述,1222工作面运输巷采取挑顶工艺后,可增收节支80.12万元,剔除施工绕巷费用11.48万元,经济效益较原推进方式,预计可增收节支68.64万元。

1222工作面落差为5米的断层,采取施工绕巷甩断层的措施。

采取的具体措施及时间节点:针对1222工作面材料巷790米处,落差为5米的f22-5断层,我矿计划于9月初开始施工绕巷过该变化,施工绕巷90米(其中等巷40米,辅助材料巷50米),于10月底完成。

生产组织及煤质方面:施工绕巷后,较原推进方式,该段回采日推进度由3刀/圆班提升到6刀/圆班,日推进度由2.4米提升到4.

8米,日产量由1602吨提升到2328吨,生产效率提升了45.3%;经测算,预计可少出矸石1.2万吨,精煤**率由24%提升到28%。

费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,施工绕道后,节省洗煤加工费用18万元(1.2万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走,其余约30%进入原煤,所以少洗原煤0.

36万吨,加工费按50元/吨原煤计);节省运输电费5.1万元;材料、配件费用可由13元/吨降低到8元/吨,吨煤节约5元,预计可节约相关费用24.8万元(其中节约截止、刮板节约7.

1万元)。

综上所述,1222工作面材料巷采取施工绕巷甩变化措施后,可节约费用支出共计47.9万元,剔除施工绕巷费用15.3万元及工作面27个支架**安装费用13.

5万元(**安装费用按照5000元/架估算),经济效益较原推进方式,可节支19.1万元。

1233工作面落差为5米的陷落柱,采取施工绕巷甩断层的措施。

采取的具体措施及时间节点:对f1233-1陷落柱,我矿计划于2023年12月在1233材料巷开始施工绕巷,绕巷施工共计83米(其中等巷20米,辅助材料巷63米),于2023年2月完成。

生产组织及煤质方面:施工绕巷后,较原推进方式,该段回采日推进度由4刀/圆班提升到10刀/圆班,日推进度由2.4米提升到6米,日产量由1702吨提升到2369吨,生产效率提升了39.

2%;预计少出矸石0.4万吨;精煤产率由24%提升到28%。

费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,施工绕道后,节约洗煤加工费用6万元(0.4万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走,其余约30%进入原煤,所以少洗原煤0.

12万吨,加工费按50元/吨原煤计);预计节省运输电费1.71万元;材料、配件费用39.75万元(其中节约截齿、刮板消耗节约11.

91万元)。

综上所述,对1233工作面陷落柱采取施工绕巷过变化措施,可节约费用支出47.46万元,剔除施工绕巷费14.11万元及11各支架**安装费5.

5万元,经济效益较原推进方式,可节支27.85万元。

1233运输巷河流冲刷带,采取施工绕巷措施,缩短工作面。

采取的具体措施及时间节点:针对1233运输巷遇河流冲刷带,我矿计划于2023年12月底开始施工,绕巷施工共计382.5米(其中等巷92.

5米,辅助运输巷290米),于2023年3月完成。

生产组织及煤质方面:通过施工绕巷,该段回采日推进度由3刀/圆班提升到9刀/圆班,日推进度由1.8米提升到5.

4米,日产量由1275吨提升到2097吨,生产效率提升了64.5%;少出矸石4.2万吨,精煤**率由19%提升到28%。

费用节支情况:根据设备参数及矿井生产实际,结合往年经验数据,经详细测算,施工绕道后,节省洗煤加工费用63万元(4.2万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走,其余约30%进入原煤,所以少洗原煤1.

38万吨,加工费按50元/吨原煤计);预计节省运输电费17.99万元;材料、配件等费用节约153.16万元(其中节约截齿、刮板节约62.

06万元)。

综上所述,对1233工作面河流冲刷带采取施工绕巷过变化措施,可节约费用支出234.15万元,剔除施工绕巷费用65.03万元及62个支架**安装费用31万元,可节约支出138.

12万元。

上述工作面挑顶、施工绕巷实施效果具体情况见附表1:《回采工作面过地质变化原推进方式与采取挑顶、施工绕巷推进生产效率及经济效益对比表》,我们将在施工生产实际中,按照时间节点安排,逐一对上述工作完成效果进行论证、总结,从而为今后的工作积累经验,确保我矿生产经营效益最大化。

对在施工的掘开工作面,做到判明地质变化指导正常掘进,系统形成后利用先进的**分析手段准确判断清楚地质变化,切实做到“应绕尽绕、应甩尽甩”,保煤质、保正常生产。

2、优化开拓设计。

经过综合分析论证,对我矿现施工的。

一、二采区设计进行优化,比原有设计预计减少巷道1710米,初步估算可节约支护成本1064.96万元。

一采区减少系统工程巷道350米。

对现有一采区开拓系统工程进行优化,将原来东西翼工作面分别施工系统工程的开拓布置方式(东翼系统工程140米,西翼系统工程210米,共计350米),优化变更为东西翼共用同一系统工程的布置方式(该系统工程共计280米),减少了开拓工程量70米,可节约支护成本80.5万元。

根据一采区工作面整体布置情况,对轨回联巷进行合理设计,使其既可在前期满足集中回风巷的运料行人,又可在后期满足采区变电所的供电要求,进而减少联巷的施工,降低成本,预计一采区向北延伸还需施工采区变电所、轨回联巷各3个,若实现变电所与轨回联巷的通用,可减少180米开拓巷道工程量,减少矿井投入234万元。

二采区减少开拓巷道1460米,减少投入750.46万元。

二采区设计方案已委托集团公司同达设计院进行设计,现正在编制过程中。方案中在巷道布置上,对原二采区设计进行优化,减少二采回风巷在一采区范围内的延伸,使其在二采区范围内直接与高阜回风立井联通,使二采回风巷设计长度由6084米减少为4020米,从而减少掘进巷道1375米(停掘前已施工689米),减少资金投入约2292.2万元。

2023年则可减少二采回风巷开拓进尺478米,预计可减少投入750.46万元。

3、优化巷道支护工艺技术。

由于矿井地质变化复杂,巷道变形严重维修频繁、维修工作量大等问题,通过对近几年巷道支护效果分析总结对支护工艺技术进行了优化,同比去年将节约支护成本104.95万元。

1 调整支护方式。

为控制开拓大巷帮鼓变形,我矿对开拓巷道锚杆、锚索布置进行了优化:由原来的每排支护锚杆17根,排距0.9米,锚索布置在两排锚杆中间一排打设5根,排距1.

8米;改为将锚索和锚杆布置在同一排上,同时将锚索支设位置下移,使其对巷道两帮也可起到支护作用,一排支设锚杆12根,一排支设锚杆10根,排距0.9米,锚索支设一排5根,一排7根,排距1.8米,比原支护方式每4排少打锚杆12根,多打锚索2根,打设一根锚杆材料费用为64.

1元,打设一根锚索费用为190.1元,每4排可节约费用389元,折算每米节约费用108.1元。

这样既可使锚索与锚杆共同形成组合梁,不影响巷道顶部支护效果,又加强了两帮的支护强度,减少了巷道变形量,降低了维护成本,同时还减少了支护材料的投入,降低了支护成本。根据采掘衔接预计2023年大巷开拓进尺1244米,可节约支护费用13.45万元。

改进加工工艺。

由于大托板锚索孔加工工艺变更,由以前的气割改为机床打孔,眼径更规格,减少了铁板退火后变软等情况,取消锚索上小托饼,全年可节约锚索托饼15275个,节约费用11.3万元。

引进壁后注浆工艺。

由于我矿井下受采动、矿压影响明显,对巷道的维护工程量大,针对以上问题,我们与其他类似兄弟矿井多次进行现场勘查和技术交流,计划对二采轨道巷715米围岩破碎的巷道改锚网索喷支护为壁后注浆支护进行维护。使用普通的锚网索喷支护维修周期为2年,每米维修费用5482元,维修金额为391.96万元,平均每年对该巷道的维修成本为196.

98万元;采用壁后注浆支护后,每米维修成本为6475元,维修金额为463万元,按修复周期按4年计算,预计平均每年花费的维修资金115.8万元,与原维护方式相比,平均每年节约维修资金80.2万元。

4、加强坑代品管理,降低支护品投入。

在坑代品管理方面,通过进一步完善基础管理制度,加大管理考核力度,全年预计可降低费用支出105.81万元。

掘开工作面支护品管理。

支护材料审批、发放、使用做到“三统一”,杜绝漏洞、存储量合理,考核到位,每月至少可节约支护品0.6万元,全年节约7.2万元。

由于我矿开拓队组为新成立队组,喷浆工艺不熟练,回弹量达标25%,造成建工材料浪费。以后将加强对队组的指导,严格控制回弹量,将回弹量控制在15%以下,预计同比上年每米节约建工材料84.9元,全年预计减少费用25.

47万元。同时,对巷道密闭等工程减少使用红砖,全部使用料石堆砌,减少一部分建工材料投入。

科学合理确定回采面支护品**标准要求。

回采工作面加强支护品**工作,每3天组织队组、调度人员现场确定后3天推进距离内可**支护品,并要求队组利用废旧油脂或螺栓松动剂,对推进距离内两帮及顶板锚杆螺纹提前进行除锈润滑,以便于**。由于2023年我矿受地质条件影响,支护品**效果很不理想,2023年回采巷道支护品**可由76元/米提升到290元/米,按照月平均推进度204米计算,月支护品**可节支4.67万元,全年预计可**锚杆托饼36369个,锚索托板3143个,w钢带4490个,全年较上年预计节约费用52.

39万元。

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