路面水泥砼面层试验段总结报告

发布 2019-07-16 13:14:40 阅读 5880

一、试验段简介。

惠深高速公路惠州段梧村水库中桥抢险段工程水泥砼面层为28cm厚水泥砼。路面铺筑采用抗弯拉强度4.5mpa混凝土。

于2023年8月25日当日完成。经检验并报驻地监理工程师认可,各项检测数据符合设计规范要求,表明k13+330~k13+580(右幅)长度250m水泥砼面层试验段铺筑成功。

二、试验段施工准备。

1、铺筑水泥砼面层前,将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除,保持表面整洁。

2、施工放样:恢复中线桩及边桩并在钢模顶面放样出砼面层的设计高程。

3、人员、机械:已配备满足试验段施工需要的人员及机械。

1)、试验段施工参加人员分工。

同时配备10名操作工人配合现场具体施工。

2)、试验段施工机械一览表。

三、试验段的施工目的。

1、通过试验段的生产,对投入正式生产人员、机具设备及组织管理进行磨合,总结出最佳的施工方案指导本标段大规模施工。

2、通过试验段的施工生产,确定以下主要项目:

1)、验证生产配合比。

2)、通过试验段确定人员、设备的最佳组合为大面积施工提供充足的依据,为本工程路面工程全面开工、顺利施工创造条件。

四、试验段施工过程。

一、铺筑水泥砼面层前,将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除,保持表面整洁,水泥砼面层的施工按以下程序进行:

1)施工放样:恢复中线桩及边桩并在钢模顶面放样出砼面层的设计高程。

2)安装模板:

a、路面施工模板采用强度、刚度足够的槽钢,模板高度应与面板的设计厚度一致,模板的长度宜为3-5m。

b、模板安装前应按模板支立边线,将基层与模板的接触带整平,然后延立模边线将其贴立在基层顶面,对个别不平整处采用支撑措施,并采用砂浆填塞;模板之间采用螺栓连接,使接头连接紧密;模板侧面每米应埋设1处地锚牢固支撑,保证在浇筑混凝土时能经受冲击和振动。

c、模板应安装稳固,接头紧密平顺,不得有离缝、前后错茬、高低台等现象。禁止在基层上挖槽,嵌入安装模板。模板底部悬空处用砂浆封堵,模板接头和拉杆插入孔用塑料薄膜等密封,以免漏浆。

3)安装拉杆、传力杆及角隅钢筋:路面拉杆、传力杆及角隅钢筋在钢筋加工场集中制作后运至现场,按设计图纸要求进行安装。

4)砼拌和、运输:砼拌和采用强制式搅拌机拌制;投入搅拌机的每拌原材料数量按施工配合比和搅拌机容量确定,称量准确;砼拌和时间不得小于1.5分钟,砼料拌和均匀。

5)摊铺:混凝土应专人指挥车辆均匀卸料,布料应与摊铺速度相适应,摊铺厚度应考虑振实预留高度。

振捣:混凝土拌和物布料长度大于10m时,可开始振捣作业。当采用密排振捣棒组间歇插入振捣时,每次移动距离不宜超过振捣棒有效作用半径的1.

5倍,并不得大于500mm,振捣时间宜为15-30s。以不再冒出气泡并泛出水泥砂浆为准。

6)整平:混凝土拌合物全面振捣后,用三滚轴整平机往返3~4遍,使表面泛浆,并赶出气泡。不平之处及时以人工挖填平,补填时用较细的拌合物,严禁用纯砂浆填补。

三滚轴整平后,表面宜用横向通长的铝合金刮尺往返2-3遍进行精确刮平,使混凝土表面平整度达到规范的1.2mm要求。同时应进行清边整缝,清除黏浆,修补缺边、掉角。

拉毛:摊铺完毕精平表面后进行拉毛,其抗滑构造深度不小于0.7mm且不大于1.1mm。

(7)拆模时间:砼浇筑后,拆模时间不得小于12小时。

8)接缝施工:

纵缝施工:a、在面板振捣过程中,应随时安装纵缝拉杆。为使拉杆安装牢固、水平、居中并与纵缝垂直,应用振捣棒边振捣边调整拉杆,使之符合要求。

b、横向面板连接摊铺前,若有发现因跑模而引起的纵向施工缝不顺直的,应弹线用切割机进行切割顺直,对模板底部漏浆的砼也应凿除清理。

横向施工缝施工:

每天摊铺结束或摊铺中断30min时,应设置横向施工缝,其位置宜与胀缝或缩缝重合。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆。

灌缝。混凝土面板养生期满后应及时灌缝,灌缝前应采用切缝机清除缝中的杂物,再使用压力水或压力空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物,确保缝壁及内部清洁、干燥。接缝填料采用纯沥青,防锈涂料采用防锈漆。

各项指标必须符合相关规范要求。填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通,填缝料不得缺失、开裂、渗水。

9)养生:砼浇筑作业完成后,一般砼拉毛2h、表面具有一定的强度后即覆盖土工布保湿养生,一般保湿养生的天数宜为14-21d,高温天气不少于14d,低温天气不少于21d。

五、钢筋施工技术要求:

严格按设计图纸及规范要求制作安装。

六、试验段施工目的验证。

1、通过试验段验证3天弯拉强度能够达到4.6mpa符合设计要求。

2、上述列表人员机械设备数量能够满足大面积施工要求。

七、通过试验段的施工确定以下主要项目:(具体检测结果见附表)

1、路面的平均厚度27.8cm符合设计要求。

2、路面平整度通过平整度仪检测能够满足1.2mm要求,平均值为1.1mm。

3、路面的平均构造深度平均值0.72mm,满足规范要求的不小于0.7mm,不大于1.2mm要求。

4、路面的高程、横坡、中线偏位满足规范要求。

八、试验段施工中需改进的方面。

1、纵缝植筋拉杆及预埋拉杆外露长度不太均匀,拉杆虽居中但不够垂直板面,需加强工人质量意识。

2、横缝传力杆埋置不够水平,需控制好并精细化。

3、由于新建路面层与原老路砼路面相接,接触面平整度及顺直度相对较差。

4、个别模板底部不平整处未采用砂浆填塞,需要加强后期的监督指导。

九、试验段施工分析总结。

1、通过试验段的铺筑,施工方案的可行性得到验证,施工工艺比较科学合理,施工方法基本正确,组织机构健全,岗位设置合理,质量保证体系完善,前后场配合密切,为大规模施工提供了充分的技术准备。

2、施工组织管理正确,指挥和指导得当。水泥砼面层试验段施工组织形式为两级负责制,经理部技术指导组负责制定技术方案、技术交底和施工技术指导、工程质量检验、试验检测和控制测量,路面施工队组织现场施工。

3、施工工艺流程和施工方法正确。基层的验收、施工前的准备、测量放样、水泥砼的运输、摊铺、振捣、试验检测、交通管制等工序在试验段的施工过程中证明是可行的、正确的。

4、设备的规格适当、数量足够,配制均衡,可以高质量满足水泥砼面层施工的要求。试铺实践证明,主要施工机械的配置上是合理的。

5、通过试验段取得了具有指导意义和参考价值的施工技术参数。

综上所述,我部水泥砼面层试验段的施工总结,作为我部全线混凝土路面大面积施工的理论依据是完全可行的。

十、附件:试验检测资料及施工资料。

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